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维修,改善水泥磨磨头仓给料稳定性的几点措施

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维修,改善水泥磨磨头仓给料稳定性的几点措施

发布日期:2018-05-16 作者: 点击:

1、情况简介


我公司的水泥粉磨系统是典型的“一拖二”型式,即由一台CLF140/65辊压机带两台分别为Φ2.4m×12m(简称3号磨)及Φ2.6m×13m(简称4号磨)的水泥磨,每台磨机磨头配有一个有效容量为212t的磨头钢板仓(直筒部分为Φ5m×7m),给料装置由带变频调速的Φ400×400刚性叶轮给料机及DEL0820定量给料机组成。在使用过程中,磨头仓的设置较好地解决了运行中辊压机短期故障对水泥磨的影响,提高了两台磨机的运转率,但是,两台水泥磨的给料极不稳定(4号磨的情况比3号磨更严重),在使用初期经常发生料仓结拱及冲料现象,要么是物料下不来,要么是物料下来后流量控制不住,后来,不但结拱及冲料现象未解决,还出现料仓堵塞及刚性叶轮给料机电动机频繁烧坏等现象,造成两台水泥磨的产质量极不稳定,同时也影响了混合材的掺入量,增加了生产成本。后来,经过观察、分析及处理,此问题得到解决,现将有关情况介绍如下。


2、给料不稳定的原因分析


分析认为,仓内物料的流动性与物料的性质(如内摩擦角、容重等)、物料的水分、仓的结构(如高径比、出料锥体的倾角、出料口的位置及大小、仓壁表面的摩擦系数等)、出料设备的性能等有关,造成磨头仓给料不稳定的原因有以下几个方面:


①磨头仓的设计存在问题,一是下锥体的倾角偏小,只有45°(如图1所示,3号、4号磨的料仓结构是一样的),而经过笔者初步测量,其静态休止角就为45°左右,按照工艺设计规范要求,下锥体的倾角应该比休止角大5°~10°。二是出料口为400×400,尺寸也偏小,出料不通畅,从而造成仓内物料容易起拱而不容排出,而一旦塌料,则流量又不易控制。


②磨头仓露天布置,在冬季或雨季时,由于仓壁内外温差较大,仓壁内物料容易吸潮粘结压实,不仅使仓的有效容量减小,同时还使仓壁的摩擦阻力增大,使物料的流动性更差,更容易起拱。


③进入料仓的物料为粉状物料,其细度为0.08mm筛筛余40%~45%,物料颗粒分布不均匀,使得物料的空隙率较小,容易压实而粘结。


④仓底给料设备—刚性叶轮给料机的问题,一方面,刚性叶轮给料机的给料能力偏大,设计能力为60t/h,而3号磨的实际产量约为25t/h,4号磨的实际产量约为35t/h,这样,配套的2.2KW电动机总是在低速下运行,从而使电动机的输出转矩小于叶轮转动实际需要的转矩,从而造成电动机过负载而烧坏,再加上叶轮给料机中进入结块的物料或异物而卡死烧坏等;另一方面,叶轮给料机的锁料能力差,冲料时,调低叶轮转速甚至把叶轮给料机停下来,仍有物料从叶轮给料机的叶轮与机壳的侧面或径向间隙中漏出,有时漏出量较大,造成流量控制不住。4号磨的产量比3号磨大,运行时的叶轮转速也较大,所以,流量控制更难一点。


⑤磨头仓的使用不规范,停机时间较长时,并未把磨头仓排空,仓壁结块严重时,未及时对仓壁进行清理,从而使仓的有效容量进一步减小,物料的流动性更差。

本文网址:http://www.cqzhgcjx.com/news/380.html

关键词:重庆水泥仓

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